滾珠絲杠升降臺(tái)故障分析及處理
滾珠絲杠升降臺(tái)是大型實(shí)驗(yàn)裝置精密裝配和校準(zhǔn)系統(tǒng)的重要功能單元,主要用于各種精密光學(xué)器件的運(yùn)輸和升降,可靠性要求高。升降平臺(tái)的使用頻率較低,但其螺桿多次斷裂,嚴(yán)重影響了光學(xué)器件的可靠運(yùn)輸和工程進(jìn)度。為此,對(duì)該裝置進(jìn)行了拆卸測試,通過結(jié)構(gòu)分析和理論計(jì)算,準(zhǔn)確定位了故障原因,并實(shí)施了改進(jìn)的維修措施,解決了故障頻發(fā)的問題。
升降平臺(tái)的結(jié)構(gòu)分析本升降平臺(tái)主要由底座、導(dǎo)軌座、導(dǎo)軌、絲杠螺母副、工作臺(tái)、減速器和電機(jī)組成。結(jié)構(gòu)如圖所示。圖中z方向?yàn)橹亓Ψ较颍ぷ髋_(tái)隨螺桿旋轉(zhuǎn)上下移動(dòng)。起升機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)總行程為2780 mm,起升物體的最大重量為0.8t。
滾珠絲杠斷裂的可能原因有很多,主要分為三種:(1)質(zhì)量問題:銳角肩角或變徑處較深刀痕引起的應(yīng)力集中,或熱處理不符合標(biāo)準(zhǔn),或材料內(nèi)部缺陷引起的低應(yīng)力脆性斷裂;(2)使用中的問題:螺桿在使用過程中受到較大的沖擊載荷,轉(zhuǎn)速過高或異物污染造成堵塞;(3)安裝問題:當(dāng)絲杠、螺母、軸承座、動(dòng)力軸的同軸度誤差或絲杠與導(dǎo)軌的平行度誤差比較大時(shí),容易造成絲杠斷裂。
滾珠絲杠斷裂沒有明顯的材料缺陷,且連續(xù)發(fā)生多次斷裂,因質(zhì)量問題導(dǎo)致失效的可能性較小。使用情況正常,排除使用問題。觀察斷口形貌,發(fā)現(xiàn)斷口外圓為細(xì)瓷,然后中間有許多環(huán)形光滑區(qū),中心呈韌性斷口。因此,疑似斷裂屬于疲勞斷裂,可能是安裝不當(dāng)造成的。
為了進(jìn)一步分析斷裂原因,對(duì)裝置進(jìn)行了拆卸,并對(duì)關(guān)鍵尺寸和重要零件的精度進(jìn)行了檢測。檢測結(jié)果表明,導(dǎo)軌的直線度和平行度滿足精度要求,但軸承座安裝擋塊與減速器的同軸度誤差為0.3 mm。
由于減速器與滾珠絲杠之間采用直聯(lián)方式,軸承座與減速器擋塊之間的同軸度誤差會(huì)導(dǎo)致滾珠絲杠端部發(fā)生撓曲,進(jìn)而產(chǎn)生彎曲應(yīng)力。螺桿旋轉(zhuǎn)時(shí),彎曲應(yīng)力形成對(duì)稱的循環(huán)應(yīng)力,當(dāng)彎曲應(yīng)力大于絲杠材料的疲勞極限時(shí),絲杠的橫截面就會(huì)過早疲勞,可以看出,彎曲疲勞安全系數(shù)不足可能導(dǎo)致該截面過早疲勞破壞。定位失效是由于減速機(jī)中心與下軸承座不對(duì)中,導(dǎo)致螺桿“抱死”,長期使用后疲勞損壞。
從故障診斷結(jié)果可以看出,如果只更換絲杠,其受力狀態(tài)不變,仍然存在較大的斷裂風(fēng)險(xiǎn)。為此,作者提出了改進(jìn)的維修方案。通過幾項(xiàng)措施,滾珠絲杠的應(yīng)力得到了改善。
首先,重新安裝直線導(dǎo)軌副和滾珠絲杠副,提高相應(yīng)的安裝精度;其次,修整下軸承座和減速器擋塊,減少同軸度誤差;最后,絲杠和減速器之間的連接改為聯(lián)軸器。
彈性聯(lián)軸器可以補(bǔ)償和緩沖,允許兩軸有一定的同軸度誤差,傳動(dòng)精度和可靠性高。由于安裝空間和設(shè)備維護(hù)周期的限制,選擇了薄膜聯(lián)軸器,這種聯(lián)軸器具有承載能力大、適用范圍廣、使用壽命長、易于加工制造、無易損件、無需潤滑、易于維護(hù)、振動(dòng)小、無噪音等優(yōu)點(diǎn),兩軸的相對(duì)位移由膜片的彈性變形來補(bǔ)償。