滾珠絲杠升降臺故障分析及處理
滾珠絲杠升降臺故障分析及處理
滾珠絲杠升降臺是大型實驗裝置精密裝配和校準系統(tǒng)的重要功能單元,主要用于各種精密光學器件的運輸和升降,可靠性要求高。升降平臺的使用頻率較低,但其螺桿多次斷裂,嚴重影響了光學器件的可靠運輸和工程進度。為此,對該裝置進行了拆卸測試,通過結構分析和理論計算,準確定位了故障原因,并實施了改進的維修措施,解決了故障頻發(fā)的問題。
升降平臺的結構分析本升降平臺主要由底座、導軌座、導軌、絲杠螺母副、工作臺、減速器和電機組成。結構如圖所示。圖中z方向為重力方向,工作臺隨螺桿旋轉上下移動。起升機構的設計總行程為2780 mm,起升物體的最大重量為0.8t。
滾珠絲杠斷裂的可能原因有很多,主要分為三種:(1)質量問題:銳角肩角或變徑處較深刀痕引起的應力集中,或熱處理不符合標準,或材料內(nèi)部缺陷引起的低應力脆性斷裂;(2)使用中的問題:螺桿在使用過程中受到較大的沖擊載荷,轉速過高或異物污染造成堵塞;(3)安裝問題:當絲杠、螺母、軸承座、動力軸的同軸度誤差或絲杠與導軌的平行度誤差比較大時,容易造成絲杠斷裂。
滾珠絲杠斷裂沒有明顯的材料缺陷,且連續(xù)發(fā)生多次斷裂,因質量問題導致失效的可能性較小。使用情況正常,排除使用問題。觀察斷口形貌,發(fā)現(xiàn)斷口外圓為細瓷,然后中間有許多環(huán)形光滑區(qū),中心呈韌性斷口。因此,疑似斷裂屬于疲勞斷裂,可能是安裝不當造成的。
為了進一步分析斷裂原因,對裝置進行了拆卸,并對關鍵尺寸和重要零件的精度進行了檢測。檢測結果表明,導軌的直線度和平行度滿足精度要求,但軸承座安裝擋塊與減速器的同軸度誤差為0.3 mm。
由于減速器與滾珠絲杠之間采用直聯(lián)方式,軸承座與減速器擋塊之間的同軸度誤差會導致滾珠絲杠端部發(fā)生撓曲,進而產(chǎn)生彎曲應力。螺桿旋轉時,彎曲應力形成對稱的循環(huán)應力,當彎曲應力大于絲杠材料的疲勞極限時,絲杠的橫截面就會過早疲勞,可以看出,彎曲疲勞安全系數(shù)不足可能導致該截面過早疲勞破壞。定位失效是由于減速機中心與下軸承座不對中,導致螺桿“抱死”,長期使用后疲勞損壞。
從故障診斷結果可以看出,如果只更換絲杠,其受力狀態(tài)不變,仍然存在較大的斷裂風險。為此,作者提出了改進的維修方案。通過幾項措施,滾珠絲杠的應力得到了改善。
首先,重新安裝直線導軌副和滾珠絲杠副,提高相應的安裝精度;其次,修整下軸承座和減速器擋塊,減少同軸度誤差;最后,絲杠和減速器之間的連接改為聯(lián)軸器。
彈性聯(lián)軸器可以補償和緩沖,允許兩軸有一定的同軸度誤差,傳動精度和可靠性高。由于安裝空間和設備維護周期的限制,選擇了薄膜聯(lián)軸器,這種聯(lián)軸器具有承載能力大、適用范圍廣、使用壽命長、易于加工制造、無易損件、無需潤滑、易于維護、振動小、無噪音等優(yōu)點,兩軸的相對位移由膜片的彈性變形來補償。